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石灰石品質(zhì)對(duì)濕法煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行的影響及對(duì)策
日期:2021-09-23   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_lww 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
燃煤電廠煙氣脫硫大多采用石灰石-石膏濕法,采用石灰石作為脫硫吸收劑,隨著石灰石原料需求的不斷增加,某些時(shí)間段石灰石品質(zhì)會(huì)降低,給脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行帶來(lái)很多問(wèn)題,使吸收塔漿液起泡溢流加劇,pH值難以提高,石膏漿液難以進(jìn)行二級(jí)脫水,石灰石加倉(cāng)系統(tǒng)故障頻發(fā)等,針對(duì)因石灰石品質(zhì)降低后帶來(lái)的運(yùn)行問(wèn)題提出了相應(yīng)的對(duì)策,為脫硫裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行打下基礎(chǔ)。

0引言

用于濕法FGD的石灰石主要成分是碳酸鈣(CaCO3),石灰石中還含有一些雜質(zhì),這些雜質(zhì)會(huì)影響以石灰石作為吸收劑的FGD系統(tǒng)的性能和可靠性[1]。隨著GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施,重點(diǎn)地區(qū)SO2的排放標(biāo)準(zhǔn)將執(zhí)行50mg/Nm3,且脫硫裝置的旁路擋板已基本取消完畢,對(duì)脫硫裝置的性能和可靠性有了更高的要求,石灰石品質(zhì)作為影響濕法煙氣脫硫系統(tǒng)性能和可靠性的一個(gè)重要指標(biāo),本文結(jié)合江蘇利港電廠8套煙氣脫硫裝置的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),對(duì)石灰石品質(zhì)影響系統(tǒng)運(yùn)行的幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)象描述、原因分析,并提出了相關(guān)解決對(duì)策。

1系統(tǒng)概述

江蘇利港電廠共有8臺(tái)燃煤發(fā)電機(jī)組,容量為4×350MW+4×600MW,脫硫裝置全部采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,石灰石漿液制備及石膏二級(jí)脫水系統(tǒng)為全廠8臺(tái)機(jī)組公用。設(shè)有一個(gè)混凝土儲(chǔ)石罐,儲(chǔ)石罐共有四個(gè)下料口,分別對(duì)應(yīng)四臺(tái)振動(dòng)給石機(jī),振動(dòng)給石機(jī)下料至碎石機(jī)破碎后的石灰石顆粒經(jīng)過(guò)兩條波紋擋邊皮帶機(jī)提升至鋼制的石灰石儲(chǔ)倉(cāng)頂部,石灰石儲(chǔ)倉(cāng)下料至三臺(tái)稱重給料機(jī),稱重給料機(jī)稱重后的石灰石落入三臺(tái)濕式球磨機(jī)內(nèi),配上過(guò)濾水在球磨機(jī)內(nèi)研磨成石灰石漿液,供全廠各脫硫島使用,另外還配置一個(gè)750m3的石灰石干粉倉(cāng),平時(shí)儲(chǔ)存一定量的外購(gòu)石灰石粉,作為濕式球磨機(jī)故障時(shí)的備用。石膏二級(jí)脫水系統(tǒng)配置三臺(tái)真空皮帶脫水機(jī),脫水機(jī)由變頻電機(jī)控制,根據(jù)石膏濾餅的厚度來(lái)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,石膏漿液輸送泵將來(lái)自各脫硫島一級(jí)脫水后的石膏漿液輸送到各臺(tái)脫水機(jī)濾布上,由真空泵提供的抽吸力將石膏進(jìn)行二級(jí)再脫水,脫水后含水10%左右的石膏進(jìn)行綜合利用。

2石灰石品質(zhì)降低對(duì)脫硫系統(tǒng)的影響

2.1對(duì)吸收塔漿液起泡溢流特性的影響

全廠8臺(tái)機(jī)組的脫硫裝置自2005年底陸續(xù)投入運(yùn)行后,階段性的某臺(tái)爐吸收塔會(huì)出現(xiàn)漿液起泡溢流的情況,在文獻(xiàn)資料[2]中對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行過(guò)詳細(xì)的分析研究,當(dāng)吸收塔漿液出現(xiàn)起泡溢流后,按照吸收塔內(nèi)漿液Cl-濃度及時(shí)排放脫硫廢水,提高電除塵效率盡量降低煙氣中粉塵濃度后很快就會(huì)恢復(fù)正常,但曾發(fā)生所有運(yùn)行的吸收塔液位計(jì)顯示液位離溢流口還有1m多時(shí)就發(fā)生大量溢流現(xiàn)象,其中#5、6爐吸收塔最為嚴(yán)重,當(dāng)三臺(tái)漿液循環(huán)泵全部運(yùn)行后,吸收塔溢流口出現(xiàn)大量溢流漿液,吸收塔地坑泵來(lái)不及打,漿液全部流至地面,加入消泡劑后只能維持一段時(shí)間的好轉(zhuǎn),被迫減少漿液循環(huán)泵的運(yùn)行臺(tái)數(shù),給SO2的減排帶來(lái)了很大壓力。

通過(guò)現(xiàn)象初步分析吸收塔內(nèi)石膏漿液品質(zhì)有問(wèn)題,12月28日早班,對(duì)各吸收塔漿液進(jìn)行取樣分析,對(duì)成品石膏進(jìn)行取樣分析,向#1、4爐吸收塔內(nèi)加入部分甲酸鈉,以利于石灰石的溶解,#5、7、8爐吸收塔排部分漿液至事故漿液,補(bǔ)充水以置換吸收塔內(nèi)漿液。29日早班將進(jìn)入脫硫吸收塔內(nèi)使用的工業(yè)廢水及RO濃水切至除灰集水井,觀察至下午發(fā)現(xiàn)各吸收塔的溢流現(xiàn)象仍無(wú)好轉(zhuǎn),且28日取樣的各吸收塔漿液部分指標(biāo)已出來(lái),結(jié)果顯示塔內(nèi)CaCO3含量均高于控制標(biāo)準(zhǔn)3%,最低4.486%,最高8.864%,由于幾臺(tái)爐吸收塔幾乎同時(shí)出現(xiàn)溢流現(xiàn)象,引發(fā)的原因肯定是共性的,而共性的問(wèn)題主要有煙氣、水和石灰石,煙氣來(lái)自于燃煤,查閱最近未燃用新煤種,懷疑有問(wèn)題的水源自29日早班隔絕后,吸收塔內(nèi)各指標(biāo)無(wú)任何好轉(zhuǎn)現(xiàn)象,近期各臺(tái)機(jī)組未有投油運(yùn)行情況,電除塵的工作也正常,各吸收塔內(nèi)脫硫廢水也正常排放,塔內(nèi)漿液Cl-濃度均在7000mg/l以下,將懷疑的目標(biāo)重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)移至石灰石上來(lái)。聯(lián)系化學(xué)試驗(yàn)班測(cè)量石灰石漿液細(xì)度,結(jié)果顯示球磨機(jī)所制漿液細(xì)度為96.55%通過(guò)325目,排除石灰石漿液細(xì)度不合格引起漿液不消溶的原因,將29日所取樣石灰石進(jìn)行檢測(cè)分析后,得出的分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

從分析數(shù)據(jù)中看出,近一階段使用的#31振動(dòng)給石機(jī)下料口中石灰石中CaCO3含量低,MgO含量高,石灰石中含過(guò)量MgO(起泡劑),與硫酸根離子反應(yīng)產(chǎn)生大量泡沫[3],由于吸收塔溢流管是插入吸收塔底部區(qū)域,泡沫未能進(jìn)入溢流管,在正常運(yùn)行期間,塔內(nèi)液面實(shí)際高度要高于溢流管液面,在啟動(dòng)第三臺(tái)循環(huán)漿泵后,漿液的循環(huán)量增加,擾動(dòng)增加,使?jié){液內(nèi)部的泡沫大量增加,在這種作用下,液面會(huì)上升較高致使溢流管液面超過(guò)溢流口發(fā)生大量溢流,且溢流出來(lái)的均為漿液,各個(gè)吸收塔液位測(cè)量的方式均為靜壓測(cè)量方式,所以從液位計(jì)的顯示上來(lái)看,運(yùn)行液位離溢流液位還有1m多,吸收塔內(nèi)產(chǎn)生了所謂的“虛假液位”,此時(shí)降低吸收塔液位也無(wú)法避免溢流現(xiàn)象的產(chǎn)生,利港#5爐脫硫裝置曾發(fā)生吸收塔液位降低至循環(huán)漿泵跳閘值仍發(fā)生溢流的現(xiàn)象。(微信訂閱號(hào):除灰脫硫脫硝技術(shù)聯(lián)盟 ID:DCHLYXJS)
2.2 對(duì)脫硫效率及漿液pH值的影響

在各臺(tái)吸收塔漿液發(fā)生起泡溢流的同時(shí), #1、3、4爐吸收塔內(nèi)漿液pH值持續(xù)走低,石灰石供漿量較平時(shí)偏大也不見(jiàn)提升,至29日14:00,#1、3、4爐吸收塔漿液pH值已低于5.0的控制范圍低限,最低值達(dá)到了3.8,脫硫效率下降明顯,為盡量提高脫硫效率,向#1、3、4爐吸收塔內(nèi)添加了部分脫硫催化劑,盡量能夠降低凈煙氣SO2的濃度。17:00左右將來(lái)自球磨機(jī)制漿系統(tǒng)的#11石灰石漿罐原存漿液全部使用完并放空,使用備用的石灰石粉倉(cāng)(外購(gòu)的石灰石粉)制漿并給吸收塔供漿后,17:11左右發(fā)現(xiàn)一直未能提升的#4爐吸收塔漿液pH值迅速提升(#1、3爐也提升),45分鐘左右就由3.9提升到了正常值5.0,當(dāng)時(shí)#4爐吸收塔的供漿量及漿液pH值變化的趨勢(shì)見(jiàn)圖1。

原#4爐吸收塔內(nèi)供漿量不低,最高時(shí)達(dá)到了28m3/h左右,但pH值一直無(wú)法提升,維持在4.0左右,分析原因?yàn)樗?nèi)Mg+含量過(guò)高,這些Mg+通過(guò)石灰石漿液進(jìn)入吸收塔內(nèi)后,由于同離子效應(yīng),影響CaCO3溶解和正常氧化反應(yīng),因?yàn)镸g+的活性遠(yuǎn)高于Ca+,在Mg+含量較高的情況下,首先結(jié)合陰離子,阻礙Ca+與HSO32-,SO42-等離子的結(jié)合,從而抑制石灰石的溶解[4],不溶解的碳酸鈣均存在于吸收塔漿液中。

2.3 對(duì)石膏二級(jí)脫水性能的影響

全廠吸收塔漿液起泡溢流,pH值難以提高的同時(shí),石膏二級(jí)脫水系統(tǒng)的運(yùn)行也遇到了問(wèn)題,真空脫水機(jī)上石膏濾餅厚度DCS上顯示35mm,且脫水機(jī)的頻率已至最大,就地檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)際石膏濾餅厚度較薄,至濾餅測(cè)量部分石膏漿液上面全部積存水,濾餅根本無(wú)法成形,濾餅測(cè)量裝置受石膏漿液表面水份影響不能正常測(cè)量出實(shí)際厚度,汽水分離器內(nèi)部真空度達(dá)-70kPa以上,取樣測(cè)試的成品石膏水份高達(dá)19.06%,難以進(jìn)行綜合利用。

石膏脫水機(jī)是靠真空泵來(lái)吸出石膏漿液中的水份的,從吸收塔漿液分析結(jié)果可以看出,石膏漿液中碳酸鈣含量非常高,由于碳酸鈣的顆粒小,會(huì)導(dǎo)致濾布的濾孔被堵住,真空度很高也難以析出水,同時(shí)石膏漿液中CaSO4·2H2O含量低,石膏晶體體積小,大多為可溶性細(xì)小雜質(zhì),這些雜質(zhì)均難以脫水,所以石膏脫水機(jī)生產(chǎn)出的成品石膏水份高。(微信訂閱號(hào):除灰脫硫脫硝技術(shù)聯(lián)盟 ID:DCHLYXJS)

2.4 對(duì)石灰石加倉(cāng)及破碎系統(tǒng)的影響

石灰石在破碎以及輸送的過(guò)程中,如果含有較多粉狀物以及水份,這些粉狀物遇水后具有很強(qiáng)的粘結(jié)性能,在破碎機(jī)內(nèi)部粘結(jié)后會(huì)導(dǎo)致其運(yùn)行中頻繁跳閘,需要經(jīng)常性的停運(yùn)來(lái)進(jìn)行人工清理工作,如果在波紋擋邊皮帶機(jī)的料斗中粘結(jié),在皮帶回程的過(guò)程中其重量會(huì)增加很多,波紋擋邊皮帶很容易從托輥上面脫落,沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)導(dǎo)致皮帶被拉斷。波紋擋邊皮帶料斗中積料情況見(jiàn)圖2,皮帶被拉斷的情況見(jiàn)圖3。

2.5 對(duì)濕式球磨機(jī)運(yùn)行的影響

當(dāng)石灰石中粉狀物和水分含量高后,濕式球磨機(jī)入口落料管非常容易堵料,引起稱重給料機(jī)跳閘;當(dāng)石灰石中SiO2含量高后,難以研磨,球磨機(jī)棄料槽中產(chǎn)生的棄料非常多,增加人工清理的成本,鋼球的消耗量也增加;當(dāng)石灰石中存在一些樹(shù)枝等纖維類(lèi)雜質(zhì)后,經(jīng)過(guò)球磨機(jī)研磨后,這些雜質(zhì)會(huì)進(jìn)入供漿系統(tǒng)管路、漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)中,導(dǎo)致管道及入口濾網(wǎng)堵塞。

3處理對(duì)策
3.1源頭上控制入廠石灰石指標(biāo)

(1)嚴(yán)格控制入廠的石灰石指標(biāo),要求其CaCO3含量高于93%,MgO含量低于1%,SiO2含量低于2%,含水量低于2%。

(2)MgO含量高于3%的白云質(zhì)石灰石盡量不要作為脫硫吸收劑,此類(lèi)石灰石不適合石灰石-石膏濕法脫硫劑運(yùn)行,會(huì)導(dǎo)致吸收塔漿液起泡溢流加劇、pH值難以提升、吸收SO2能力下降,成品石膏質(zhì)量下降等一系列問(wèn)題。

(3)對(duì)于采用波紋擋邊皮帶機(jī)的石灰石加倉(cāng)系統(tǒng),石灰石粒徑低限應(yīng)控制在5mm以上,避免粉狀物過(guò)多,梅雨季節(jié)、重大節(jié)日前應(yīng)該提前采購(gòu)一定量的石灰石,避免貨源緊張時(shí)只能選擇低品質(zhì)的石灰石。

(4)由于石灰石價(jià)格相對(duì)低廉,入廠采樣方式不少是人工采樣,導(dǎo)致石灰石樣不具備代表性,無(wú)法真實(shí)反應(yīng)石灰石的品質(zhì),給后續(xù)異常的分析也帶來(lái)困難,建議采用自動(dòng)采樣裝置。

3.2已使用低品質(zhì)石灰石導(dǎo)致漿液出現(xiàn)異常應(yīng)采取的措施

(1)當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中漿液pH值難以提高時(shí),不要過(guò)量供漿,適當(dāng)降低燃煤含硫量,多補(bǔ)充一些水置換部分漿液,加強(qiáng)脫硫廢水排放,向吸收塔內(nèi)添加部分甲酸鈉以促進(jìn)石灰石的溶解,有多套制漿系統(tǒng)的應(yīng)該盡快更換石灰石使用。

(2)當(dāng)從石膏旋流器處觀察吸收塔漿液出現(xiàn)細(xì)密且顏色發(fā)白的豐富泡沫時(shí),應(yīng)該考慮檢測(cè)石灰石中MgO的含量是否在正常范圍內(nèi)。當(dāng)已發(fā)生吸收塔溢流口有大量漿液溢流時(shí),應(yīng)盡量減少漿液循環(huán)泵的運(yùn)行臺(tái)數(shù),添加部分消泡劑,消泡劑的添加量需要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)總結(jié),過(guò)多的添加消泡劑會(huì)抑制SO2的吸收。

(3)當(dāng)吸收塔漿液溢流時(shí),不要過(guò)多降低吸收塔液位運(yùn)行,降低吸收塔液位對(duì)于減少漿液起泡溢流的作用不大,容易使?jié){液循環(huán)泵發(fā)生振動(dòng)大氣蝕現(xiàn)象。

(4)脫硫裝置運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)該注重加強(qiáng)對(duì)石灰石、吸收塔漿液、成品石膏的化學(xué)監(jiān)督工作,監(jiān)控好各項(xiàng)參數(shù),有異常數(shù)據(jù)時(shí)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)處理。

3.3其它措施
(1)波紋擋邊皮帶機(jī)除正常的跑偏開(kāi)關(guān)以及拉繩開(kāi)關(guān)外,增加防沉降開(kāi)關(guān),當(dāng)波紋擋邊皮帶料斗中積料過(guò)多下沉?xí)r,能夠及時(shí)觸發(fā)沉降開(kāi)關(guān),動(dòng)作皮帶機(jī)跳閘,避免皮帶被拉斷的設(shè)備損壞事故發(fā)生。

(2)在球磨機(jī)的入口增加堵料開(kāi)關(guān),有堵料報(bào)警時(shí)及時(shí)停運(yùn)制漿系統(tǒng)運(yùn)行,當(dāng)使用粉狀物及水份高的石灰石時(shí),就地增加巡回檢查次數(shù),發(fā)現(xiàn)有積料及時(shí)安排清理。

(3)石灰石供漿管路中增加石灰石漿液過(guò)濾器,避免漿液中雜質(zhì)進(jìn)入脫硫吸收塔內(nèi)部,石灰石漿液過(guò)濾器定期用工藝水進(jìn)行沖洗。

(4)真空脫水機(jī)是脫硫系統(tǒng)運(yùn)行最后一環(huán)節(jié),前面的一些異常往往都能在最后的脫水環(huán)節(jié)中體現(xiàn)出來(lái),因此平時(shí)應(yīng)該監(jiān)控好其運(yùn)行參數(shù),特別是真空值,當(dāng)發(fā)現(xiàn)真空值明顯偏高時(shí),要及時(shí)取樣分析漿液成分,有針對(duì)性的進(jìn)行處理。(微信訂閱號(hào):除灰脫硫脫硝技術(shù)聯(lián)盟 ID:DCHLYXJS)

4結(jié)論

石灰石分布廣泛,儲(chǔ)量豐富,價(jià)格不高,是很好的脫硫吸收劑,通過(guò)運(yùn)行實(shí)踐表明,石灰石的品質(zhì)高低對(duì)于脫硫裝置的性能及穩(wěn)定運(yùn)行有較大的影響,各廠應(yīng)該根據(jù)自己的實(shí)際情況制定石灰石品質(zhì)保證值,且在實(shí)際的運(yùn)行中應(yīng)該能夠嚴(yán)格按照保證值來(lái)采購(gòu),以保證脫硫裝置的性能及可靠性。
 
原標(biāo)題:石灰石品質(zhì)對(duì)濕法煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行的影響及對(duì)策
 
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